煤粉断煤、跑煤、下料不稳,造成粉煤灰转子秤运转过程中负荷率波动特别大,实际表现为头煤量波动,造成窑内温度不稳,忽高忽低,严重影响了窑内热工制度,影响窑的产质量。出现这种现象的主要原因是煤粉入仓时,仓内产生间断的冲击压力,造成下煤不稳;其次煤粉入仓过程中带有较多的空气,使仓内负压出现波动。
为了解决这一问题,在粉煤灰转子秤上部增加中间仓、称重系统、给料系统,均匀下煤;在煤磨系统风路增加一台微热再生吸附式干燥机(简称吸干机),助流风中没有多余水分,确保下煤稳定。
将原来转子秤下料管拆除,改成锥形中间稳流仓,起到稳流作用,下料均匀,该中间稳流仓采用不锈钢板制作,减少积料,增加流动性。在锥形中间稳流仓增加一个助流环,安装8个助流管,防止煤粉积料。
将锥体中间稳流仓吊装在框架上,并安装料位计和称重传感器,仓重通过称重传感器及阻移式料位计控制,达到稳定仓重作用。阻移式料位计采用波纹管密封,加装防护罩,保护传动轴及叶片,加装散热装置,密封部位耐高温,延长了使用寿命。
中间稳流仓上方安装一台定量给料机,定量给料机电动机使用ABB变频控制,通过调节其转速控制下料量,自动仓位及锁风稳定压力。定量给料机与原煤粉仓锥体下面的插板阀连接,起到控制料流作用。定量给料机与中间稳流仓通过膨胀节连接。
通过改造,煤粉仓锥体的煤粉进入窑头转子秤上的中间稳流仓内,中间稳流仓内的煤粉进入转子秤内称重计量,当中间稳流仓内煤粉称重低时,煤粉仓锥体又能通过自动给料系统给中间稳流仓补煤,煤粉能及时用掉,避免仓重高造成下煤不稳。